泵车没有反泵了是什么原因
大家好!今天让【同城百姓生活服务网】来大家介绍下关于泵车没有反泵了是什么原因的问题,让我们一起来看看吧。

- 三一泵车故障与维修
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? - 泵车为什么会突然反泵?
- 三一泵车插装阀反泵憋压是什么问题?
- 三一车载泵常见故障?
- 泵车川崎液压泵调节方法及原理?
- 搅拌天泵一体机怕不怕堵管?
- 泵车小排量的主阀块一些小问题?
三一泵车故障与维修?
堵管
一台SY型m泵车正、反泵升速及打水和泵送砂浆时均正常,但泵送混凝土时却出现堵管的现象。观察发现泵送混凝土时总是堵在第三节臂架管处,故怀疑泵管内有异物堵塞。
(1)拆开第三节泵管查看,管内并无异物,重新装好,试机故障依旧。
(2)打正泵,观察主系统压力在MPa左右,压力正常,同时检测系统憋压压力,最大值可以达到MPa,因此车是只使用3个月的新车,故可以排除主泵液压系统故障。
(3)停机、卸压拆开变径管,检查S管内无异物,同时检查活塞头,正常无磨损。
(4)拆开第三节臂架处弯管,打正泵,混凝土能泵送,怀疑后面泵管内有异物,拆检观察无异物。
(5)分析泵送系统,压力正常。输送缸内活塞正常且S管内无异物,判断故障应在泵管内。拆检所有泵管后在行走台处第一节水平管中发现横着卡住了搅拌车的一片搅拌叶片,用乙炔焰割断取出后,重新装好泵管,试机泵送一切正常。
故障原因为
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搅拌车内叶片脱落。不能泵送
一台SY型m泵车在泵送完成,回搅拌站洗车时出现升速正常,正、反泵均不能泵送的故障。
升速正常说明PLC可以检测到分动箱的速度信号,继续检查泵送点控Q2.0、Q2.1,点亮正常说明电控信号正常,应重点检查液压控制系统。
(1)DT1/DT2电磁阀线圈是否短路、开路或电磁阀至PLC线路是否有故障。
(2)DT1电磁阀是否卡死,导致溢流阀溢流压力建立不起来,DT2电磁阀阀芯若中位卡死会导致正、反泵失控。
(3)主泵是否有故障。
检查发现:
(1)正、反泵观察压力表,压力为0,系统无压力。
(2)检测DT1电磁阀来电正常,后手动顶其阀芯,故障依旧。
(3)怀疑溢流阀阀芯卡死,拆开顶盖取出阀芯,阀芯上、下移动灵活正常;去掉弹簧,用5个硬币代替,装上阀芯盖板,试机故障依旧,说明溢流阀正常。
(4)继续检测,发现动臂架及活塞缩回所有功能均不正常,速度能自动调节,同时发现3个压力表均显示零。说明故障应该在主泵压力输出部分。
(5)分析泵送电磁阀来电正常,就可以说明行驶、泵送位置检测应该正常,但是重新检测:I2.5点亮,分动箱位置检测接近开关点亮,汽车行驶、泵送动作随驾驶室操作动作正常,说明行驶、泵送控制电路无故障。发动机升速正常,而系统无压力,位置检测又无故障,因此判定故障为分动箱内部拨叉出现问题。
(6)拆开分动箱,检查发现第三根主轴花键和齿轮损坏,更换后故障彻底排除。
喇叭持续鸣响
一台SY型?m泵车经常烧臂架喇叭控制片式继电器KA/KA,导致喇叭一直鸣响,严重影响施工操作。
分析原因可能是:片式继电器质量问题,喇叭接通时电流过大,控制电压过高。
(1)在按响喇叭同时,用万用电表测得电流值为.5A,但没有超出片式继电器的瞬间最大电流值,但是如此大的强电流延续下去却超出了继电器本身的超负荷时间,导致频繁烧坏继电器。
(2)将片式继电器改为中间继电器,因中间继电器是电流通过线圈控制长开、常闭的切换,因此不会出现上面的故障。更改方式为将/、/线束接中间继电器的长开端,中间继电器的电源端接/Q3.7。更换后长时间喇叭鸣响的故障排除。
旁通阀抖动
一台SY型m泵车,泵送时臂架多路阀阀体到臂架旁通阀的油管剧烈抖动,泵送混凝土到车时臂架动作缓慢(此时收臂架要min),旋转正常,继续泵送2车后,第2、3、4节臂架不能动作,用遥控向上升2节臂一直不能松开,同时动其他臂架,臂架才可以动作,且动作更慢。等到再泵送1车混凝土后整个臂架不能动作,停止泵送min后又能泵送。故障反复出现。整车工作时臂架压力在~MPa之间变化,发动机怠速时臂架压力为2MPa。
臂架油管剧烈抖动,认为是油路有堵塞,应重点检查臂架油路滤芯、臂架连接软管、旁通阀、多路阀等。
检查发现:
(1)更换滤芯,拆洗旁通阀、多路阀、各连接胶管后,故障依旧。
(2)~m泵车选择哈威泵时有过此故障现象,但重新选定的是力士乐泵,应不存在此故障。
(3)以往两次清洗多路阀后能正常工作两天,故认定多路阀有故障,决定送到上海检修,检测时发现多路阀压力只能达到8MPa。更换控制块后,试验压力可以达到MPa。装上多路阀试车,故障排除且油管不再抖动。
泵车为什么会突然反泵?
(1)按钮开关损坏检查按钮开关是否进水或接触不良, 更换按钮开关。
(2) 检查控制器输入点或输出点是否烧坏更换控制器。
(3) 液压油温过高检查温度传感器是否损坏,若损坏, 则更换温度传感器。
(4) 机油压力高检查机油压力传感器及其线路。
(5) 线路接触不良检查线路并进行修复。
三一泵车插装阀反泵憋压是什么问题?
三一泵车插装阀反泵憋压问题可能是由多种原因导致的。首先,可能是插装阀的密封性能下降,导致液压油泄漏,从而造成反泵憋压。其次,可能是液压系统中的压力过高或过低,导致插装阀无法正常工作。此外,还可能是插装阀的安装位置不当或管道堵塞等原因导致的。
为了解决这个问题,可以采取以下措施:
检查插装阀的密封性能,如果需要更换密封件,应及时更换。
调整液压系统的压力,确保其处于正常范围内。
检查插装阀的安装位置是否正确,如果不正确,应及时调整。
检查管道是否堵塞,如果堵塞,应及时清理。
以上信息仅供参考,建议咨询专业人士获取更准确的信息。
三一车载泵常见故障?
常见故障
1.系统无压力或压力不足
◇溢流阀开启,由于阀芯被卡住,不能关闭,阻尼孔堵塞,阀芯与阀座配合不好或弹簧失效
方法:修研阀芯与壳体,清洗阻尼孔,更换弹簧
◇其它控制阀阀芯由于故障卡住,引起卸荷
方法:找出故障部位,清洗或修研,使阀芯在阀体内运动灵活
◇液压元件磨损严重,或密封损坏,造成内、外泄漏
方法:检查泵、阀及管路各连接处的密封性,修理或更换零件和密封
2.流量不足
◇油箱液位过低,油液粘度大,过滤器堵塞引起吸油阻力大
方法:检查液位,补油,更换粘度适宜的液压油,保证吸油管直径
◇液压泵空转磨损
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严重,性能下降方法:检查发动机、液压泵及液压泵变量机构,必要时换泵
◇回油管在液位以上,空气进入
方法:检查管路连接及密封是否正确可靠
◇蓄能器漏气,压力及流量供应不足
方法:检查蓄能器性能与压力
3.泄漏
◇接头松动,密封损坏
方法:拧紧接头,更换密封
◇板式连接或法兰连接接合面螺钉预紧力不够或密封损坏
方法:预紧力应大于液压力,更换密封
◇系统压力长时间大于液压元件或辅件额定工作压力
方法:元件壳体内压力不应大于油封许用压力,换密封
4.过热
◇压力调整不当,长期在高压下工作
方法:调整溢流阀压力至规定值,必要时改进回路
◇系统中由于泄漏、机械摩擦造成功率损失过大
方法:检查泄漏,改善密封,提高运动部件加工精度、装配精度和润滑条件
5.振动
◇液压泵:吸入空气,安装位置过高,吸油阻力大,齿轮齿形精度不够,叶片卡死断裂,柱塞卡死移动不灵活,零件磨损使间隙过大
泵车川崎液压泵调节方法及原理?
泵车川崎液压泵油量调节的原理:
一般在工作的时候为了可以适应着柴油机在负载的具体的要求之下,喷油泵在运作的供油量的时候必须可以在整个机器最大的供油量到零供油量的范围之内进行着调节的作用。
而供油量的调节必须要通过齿杆、转动套可以使喷油泵上的全部使用的柱塞可以同时的转动起来实现的。在进行工作的时候当柱寒转动起来的时候,那么供油也会开始产时间不发生着变化,而如果供油时间没了,那么就会由于
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柱塞的斜边在对着柱塞套内的各种的回油孔的位置的改变而发生着变化。而随着柱塞的转动的角度不相同的话,那么柱塞的这时的有效的行程也会发生着变化,那么也会因为供油量的不同而发生着变化。
泵车川崎液压泵油量调节方法:
液压泵调节流量的办法无外乎两种,一种是在泵出口处加一个调速阀,用于调整流量输出,这种办法比较笨,而且能量损失也不小。另一种就是改用变量泵,用液力或电磁力或手动调节液压泵配油盘角度,从而达到改变流量输出的目的,这种方法可节省能量,同时为可能的自动化控制奠定基础。
搅拌天泵一体机怕不怕堵管?
搅拌天泵一体机在使用过程中由于长时间不进行维护保养,很容易发生堵管的现象。泵车正、反泵升速及打水和泵送砂浆时均正常,但泵送混凝土时却出现堵管的现象。混凝土堵管的原因主要有两方面:1)、设备故障,压力不足等; 2)、混凝土搅拌不均匀或配合比不合理。
这两种是常见问题,解决这两个问题的关键就是经常注意设备保养,及时更换易损件,注意设备运行参数的变化;现场自拌混凝土时,注意拌合料石子、砂子、水泥、水的配合比,如铲车师傅加料的量,每次搅拌混凝土的时间长短,保证拌合均匀。
泵车小排量的主阀块一些小问题?
低压正泵时是DTI,DT2得电 反泵时是DT1,.DT3,DT4得电。其中DT1是主溢流阀控制主系统的压力, 压力一般是.5兆帕。
主四通是液动换向阀(主油缸要来回运动) 摆四通是控制摆缸的(主油缸上面的信号管就是连接摆四通的)....
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